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锅炉神医(第1页)

锅炉“神医”

——大武口电厂锅炉检修工翁亚伟的故事

在大武口电厂,每当锅炉发生故障时,大家第一个想到的是找“老翁”,“老翁一来,手到病除”。老翁大名翁亚伟,曾经是一名锅炉检修班长,现任锅炉分部副主任。因为他经验丰富,技术精湛,大家伙儿都称他为“锅炉神医”。

“烤”出来的真功夫

1987年,20岁的翁亚伟从银川电校毕业后,被分配到大武口电厂当了一名锅炉本体检修工。这是一份苦脏累险的工作,特别是抢修时的“烤”验,让很多人都望而却步。和他一起分到班里的许多小伙子都经受不住这个“烤”,不是“跑路”,就是调换了岗位,而翁亚伟却毅然坚持下来。一干,就是三十多年。人生,有几个三十多年?

那时,年轻帅气的翁亚伟,为了尽快熟悉锅炉结构和特性,逼迫自己在困境中磨炼和成长。一有机会,他就跟着师傅去现场转。几十米高的锅炉,他上上下下不知跑了多少次;近万根各种各样的管道,他不知查看了多少遍。闷热炙烤的炉膛里,他不知爬进去多少回。

管子磨薄了,是什么原因?

管道腐蚀了,是什么造成的?

烟道积灰了,是哪个环节没有做好?

面对这一个个实实在在的问题,爱琢磨的翁亚伟,一面向师傅讨教,一面不断向书本探求。师傅很喜欢这个有股“钻”劲儿的小伙子。一个勤学好问,一个有问必答;一个孜孜以求,一个诲人不倦。功夫不负有心人,在师傅的“传、帮、带”下,短短几年时间,他就掌握了锅炉本体设备的性能、技术数据和检修工艺,并逐渐成为班里的检修主力能手。

每次受热面抢修,他总是主动请战,第一个钻进炉膛寻找漏点,处理的时候也是专挑问题最多、最难干的地方。他知道,越是难干的地方就越能磨炼出真功夫。别人查出磨损点,测量后达到更换标准就更换,而翁亚伟却用心总结磨损面形状同磨损管壁厚度的关系,还要用手去触摸去体会磨损感觉。就这样,经过多年的积累,翁亚伟练出了一手“绝活”,那就是用手一摸管壁的磨损面,就能估测出磨损程度,与仪器测量偏差不超过0。2毫米。

凭借过硬的专业知识和丰富的检修经验,翁亚伟排除了多起复杂故障。

1999年,经过检修工、组长、技术员、副班长岗位的锻炼,翁亚伟当上了锅炉本体班的班长。别小看这“兵头将尾”的官衔,那可是一步步用真本事操练出来的。

一次,翁亚伟接到运行人员电话:“2号炉水冷壁前墙处有异音,怀疑发生泄漏,请尽快处理!”

放下电话,翁亚伟和同事们立刻赶往现场。在轰鸣的锅炉房内,他绕着炉膛听了又听。“没有泄漏!”凭借多年经验,翁亚伟做出了肯定的判断。而此时,现场出现了不同的意见:水冷壁泄漏,必须马上停炉。

事关重大,厂里紧急召开了分析会。会上,翁亚伟对自己的判断做了说明:“泄漏的声音尖、脆,是‘歘歘’的声音,而这个声音闷、重,是‘噗噗’的声音……”随后,他又列举了大量数据进行佐证。听完分析后,大家都赞同翁亚伟的判断。经过讨论,厂里决定不停炉继续观察。8小时过去了,锅炉运行正常,警报解除!在场的人都为翁亚伟竖起了大拇指。

这可不是凭空得来的,正所谓“台上一分钟,台下十年功”!

还有一次,翁亚伟在例行检查时,发现1号炉4号角处声音异常,判断是水冷壁发生泄漏。由于泄漏初期,声音细微,燃烧参数也没有太大变化,所以很多人都认为没有泄漏。他力排众议,坚持己见,申请停炉抢修。停炉后,果真在4号角处的水冷壁管道上发现了针尖大的漏点。

慢慢地,锅炉受热面发现异常,大家第一个想到的就是翁亚伟。而他也用一次次精准的判断,处理了多次泄漏。

从此,在同事们眼里他又多了一个“听”泄漏的绝活。

“干”出来的真业绩

大武口电厂自1985年投产以来,四台100兆瓦机组锅炉受热面泄漏一直是难以根治的顽疾。那时候,四台锅炉平均每年泄漏四到五次,每次泄漏造成的经济损失就达140多万元。

作为班长的翁亚伟看在眼里急在心里。“为什么会泄漏?怎么能减少泄漏?泄漏后怎样降低损失?”

为了攻破这些难题,他翻资料、查档案、找原因……最终发现了“病根”:受热面管道频繁更换引起管排松散,运行中形成“烟气走廊”,从而加剧了管排的磨损冲刷。

1999—2003年,翁亚伟带领班里成员对四台锅炉受热面进行了全面整治。他从治理散乱管排入手,校正管排,降低冲刷,阻止散乱气流。接着还对一些不合理结构进行技术改造,将护套改为护瓦,拆除防磨墙裙,加装耐火水泥……经过四年的不懈治理,彻底扭转了受热面频繁泄漏的局面。

2004—2009年,该厂受热面连续五年零泄漏,创造了受热面无泄漏最长周期。

在对受热面治理的同时,翁亚伟还针对管排粗细、漏点大小、金属的疲劳和磨损造成的泄漏现象,摸索出“模具注胶法”和“加装阀门焊接法”等堵漏方法,并先后对锅炉汽包加药管座、水冷壁、省煤器联箱焊口等漏点成功实施堵漏,避免了12次因锅炉泄漏造成的停炉事件,挽回经济损失1600万元。

时光到了2010年,大武口电厂响应国家“上大压小”政策,四台老机组退役,两台330兆瓦新机组相继投产。投产后,由于安装设计及运行磨损等因素,“四管”两年间发生了6次泄漏。

新机组的受热面治理要求高、难度大。翁亚伟不畏艰难,开始了新的学习和研究。他带领班组人员利用检修时机进行大排查大整治。

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